Page 252 - 张家口政协
P. 252
张家口文史第 46 辑(劳模专辑)
显。转炉煤气回收是 80 吨转炉的二期工程,由于设计上存在的
缺陷,煤气柜离转炉的距离太近,煤气管路短,从安全的角度
考虑,请来的武钢专家不同意采用全自动回收,而以郝建标为
首的技术人员用翔实的数据和巧妙的程序设计,说服了宣钢的
决策者们。柜前分析仪、柜后分析仪和拒收条件设计,为煤气
柜的安全上了 9 道保险,武钢专家也不得不赞叹:“宣钢的设计
比武钢的强!”为什么敢于对抗专家意见,郝建标说:“全自动
回收,在保证安全的前提下,能提高回收量,国家的能源这么
紧张,我们得做好节能工作。”据了解,包钢是按时间回收,武
钢按 CO 含量回收,而宣钢在编程时设计了严格的安全连锁条
件,又充分考虑了用户对煤气成分的不同要求,做到了只要满
足回收条件,就能安全回收,吨钢回收煤气达到 100 立方米以
上,在国内属先进水平。在编程设计时,郝建标就想得很多,
煤气回收后分配时,比如两座白灰竖窑使用转炉煤气,对 CO
含量要求在固定的范围内,他只调整了软件中 CO 的设计值,
今年转炉煤气要并入公司主管道时,要求提高回收量,他把拒
收条件中的 CO 和 O2。调到最大极限值,不论用户对煤气怎样
挑剔,他根据工艺需要调节几个参数,就能满足用户需求。否
则,就不是全自动回收,还得靠人工干预。
在宣钢炼钢厂不论是管理人员还是操作人员,只要打开炼钢
厂生产数据管理系统,每一炉钢所有数据都完整保存,可以随时
调用。全厂生产状况,微机上一目了然。厂长完全可以遥控指挥。
他带领 PC 组的师兄弟们,从转炉、连铸机、风机、热力间、视
频监视、生产数据服务器,到控制网中的计算机操作站统一管
理,与厂管理网的链接,一步一个脚印,为全公司的信息化建
设打下了坚实的基础。这个系统运行以来,优势明显地显现出来,
- 232 -